雞西氣浮裝置Bu8sfnZo 問題182:我們水廠采用的是ICEAS就是SBR的一種變形,設計1萬T/日,實際7000T/日左右,進水主要是生活污水還包括經過處理的屠宰廢水。設計進水COD在400mg/l左右,實際在300mg/l左右,周期為4小時,其中曝氣2靜沉1排水1,經過一段時間的運行基本上達標。問題是過年這段時間屠宰廢水亂排,導致進水增加,進水cod過高平均在1000mg/l以上,曝氣時候出現大量的泡沫,并且其上附者污泥,靜沉30分鐘后SV在12%左右(沒有增加的趨勢),上清液特混濁,出水COD在150mg/l左右,MLSS10000mg/l左右,DO在5mg/l附近,鏡檢效果很差,生物很少。我想請教下,我的污泥是不是出現惡化現象,我該如何調整工藝,使生物系統盡快恢復,確保出水清澈,達標?
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問題195:水質成份單一是絲狀菌膨脹的主要原因 ?老師:水質成份到底是什么概念?能不能就具體運行說明一下?譬如我們廠前段時間污泥極度膨脹,但我們進水也含有一定的工業水,為什么也會發生這種故障?我們的進水是不是成分單一?
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?2、 我們有一個池這段時間MLSS 3g/L ?左右,雖減量運行,但運行工況不穩定,出水渾濁,COD80mg/L左右,但氨氮在1mg/L以內(曝氣停止前DO濃度在3mg/L左右),通常碳化優先于硝化,那么什么情況會導致這種現象呢? ?3、 ?我廠各池工況雖有所不同,但長期以來存在一共同現象:沉降15min后量筒污泥區表面會逐漸產生并累積大量細小氣泡(搖晃時密集氣泡上浮),兩三個小時后會有部分污泥上浮至量筒頂部,疑為反硝化現象,但正常出水硝酸氮5mg/L左右,COD40mg/L左右,不該有如此強烈的反硝化反應;也不應是厭氧氣泡,因為供氧充足,反應末端DO濃度3mg/L左右,出水數據看反應也是比較徹底的。那么還會是什么原因呢? ?4、 ?此外我廠出水pH一直在6.7左右,比進水低了1甚至更多,直覺是硝化所致,但檢測進水重碳酸鹽堿度220mg/L左右,應當是足夠緩沖的;前段厭氧段停留時間不超過1小時,也無水解酸化的可能,那么還會有其它原因導致出水pH降低如此之大呢?其與沉降時氣泡產生有關聯嗎?
活性污泥法運行中的問題及解決對策總結(七) 回答: 負荷過低導致污泥培養困難,難于形成有效的菌膠團,加之你的工藝是氧化溝,前端沒有物化工藝的話,SS去除比較困難了的。 1、建議降低曝氣次數(即間斷開啟),從而在總量上消減曝氣量。 2、必須強化排泥,加速代謝出去無機和惰性物質。 回答: 問題183:我想問下滿足活性污泥法,進水有機物Z低底線是多少?維持活性污泥系統Z低的污泥濃度是多少?(我現在的污水廠進水有機物很低) ?該怎樣運行、管理低濃度有機物的活性污泥系統? 回答: 進水的話,不低于COD150(否則,基本該項目達標了),污泥濃度不低于800, ?低負荷的話,要多回流少曝氣,可以的話集中運行。 回答: 可以證明該區域出現水流不流動,既可判斷二沉池出現了短流。 回答: 1、可以按照食微比定,需要降低曝氣量,避免無謂的底物消耗,集中處理是對的,有利于活性污泥的維持。 2、有絲狀菌和沒有絲狀菌的曝氣時間與曝氣時間無關,原則上不要控制太高的DO值,在你的負荷上來后,絲狀菌會降低的。 3
一般來講,好氧正常啟動可在10-20d內完成,遞增比例為5-10%;而厭氧進水遞增比例則要小的很多,一般應控制揮發酸(VFA)濃度不大于1000mg/L,且厭氧池中PH值應保持在6.5-7.5范圍內,不要產生太大的波動,在這種情況下水量才可慢慢遞增。一般來講,厭氧從啟動到轉入正常運行(滿負荷量進水)需要3-6個月才能完成。